こんばんは!
はやしです.
まだ福岡に戻っていないので,写真ナシで失礼します.
今年度も早いもので4ヶ月経ち,あっという間に本選が終わってしまいました.
そして結果は...セカンド止まり.
ファーストは減点10点に泣き惜しくも7位,肝心のセカンドは主力の3台にトラブル発生し惨敗.
セカンドのトラブル原因は今でもよくわかっていません.
帰ってしっかり検証するべきだと思っております.
最大の原因は圧倒的な準備(≒時間)不足にあったと思います.
3回生は予想以上に講義がしんどかった.(複数の講義で去年から先生が変わったのです)
そして2回を教育することもできず,1回にばかり目を向けていました.
後期に1回を教育すべきなのですが,先代から何も教わることができなかったので,そもそも2回がボロボロだったし,何故か3回が一人も居ない.
僕一人ではどうしようもなかったところもあったかなと思います.
(去年のメヒャが同じような境遇で工学大賞を受賞していたので,言い訳にはなりませんが)
だからこそ,今年は後輩育成に力をいれていかなければいけないと思うのです.
毎年技術力は向上して然るべきもの.
折角3年連続で本選出場しているのだから,この流れを今後に繋げていくためにも.
後期はみっちりやるからね,1,2回のみんな,ちゃんと部室来いよ.(笑)
一方,VRを取り入れるなどした取り組みが評価され,競基弘賞を受賞しました.
今回はお試しの搭載だったのですが,映りはバッチリ.
TPIP側の都合でVGAが限界なのですが,正直3○Sなんかよりもキレイなんじゃないかと自負しておりますw
審査員の方々の評価も上々でした.ファイナルにいけてたらなぁと思うと...(´;ω;`)
となれば,今後はこいつを改良するのは当然ですね.
今回のゴーグルは,スマホ用VRゴーグルにPC用の10インチモニタを取り付けた無理矢理な構成でした.これは要改良.
あとはカメラユニットをサーボで3軸制御して,ゴーグルに加速度センサを取り付ければバッチリでしょう.
オマケにマスタスレーブをやれば,遠隔手術だってお手の物?!笑
なんてな.
実際にそんなロボットを3台も4台も作ったら,サーボやセンサやカメラが部室にある分では足りません.
サーボは一台20個使うとして...4台で80個.
魚眼カメラは4ch×VRなので2台×4台で・・・32個.
センサは...(ここで電卓を投げる)
全号機全台への搭載はどこからか出現しない限り無理ですね.
とはいえそこまでするつもりはないので,なるべくコスパの良い方法を探すことにします...\(^o^)/
P.S
OBの方々,お忙しい中お集まりいただきありがとうございました!
来年は良い結果を出せるように,精一杯活動に力を入れていきます!